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近來有同行朋友探討伺服器的維修,而大多維修界的前輩們,總把維修伺服器看得很神秘,很高深的樣子,對技術是守口如瓶。我想在這里拋磚引玉,探討伺服器的原理和維修。 我是一個搞工業控制設備維修的,專長是硬件維修。工業設備最初源起歐美,發揚于日本,所以無論理論也好,設計也罷,都繞不開國外這個詞。在如今網絡,軟件,物聯網,虛擬現實的今天,很多人對硬件維修人員,大多嗤之以鼻。以為就是個玩玩烙鐵的體力活,沒多少技術含量,其實硬件維修道路艱險且漫長,需要了解的實在很多。 硬件是工業控制設備中重中之重的課題,是虛實交互的橋梁,沒這座橋一切都是空談,是繞不開的執行工具,硬件質量的好壞,直接關系到處理結果?,F在世界上頂級的工控設備生產商,都在向模塊化生產靠攏。 什么是模塊化呢?簡單點說就是:把一個設備分拆為幾個部分,每個部份,集成起來生產組合起來。這樣的好處是,可盡量控制設備的故障范圍,節省維護成本,同時拓展了用途。這點在需要聯控的領域優勢非常的明顯。 很多人進入工業設備維修的領域,都是從修變頻器開始的,也有人認為會修變頻器就會修所有的工業控制設備,其實,這僅僅是一個開始。當然,入門級變頻器包括了強電/微電電路/反饋取樣/本地遠程控制等基本功能。通常用在要求運轉精度不高的場合,比如供水,調速等場合。但一些精確控制場合就不同了,要知道工業控制的精髓就是,精確控制。沒有精確度,縱使外觀漂亮大氣,吹得如何天花亂墜,你的產品還是低級產品。有精度要求的場合,比如我們常常乘坐的電梯,起重,造紙,冶金,紡織等有嚴格要求的場合,普通變頻器就往往不能勝任了。這時,就要求伺服控制器登場了。 伺服控制器有那么神乎其神嗎?也別把那東西想得那么復雜,伺服的基本條件是閉環控制。什么是閉環控制?無非就是和輸出馬達組合成一個環路,有反饋而已。變頻器也有反饋,比如電流傳感器就是。伺服的反饋要求更苛刻一些,要求電機每轉動一下的位置信息主控制板都要知道。通俗點說就是:快了就慢下來,慢了就加快一點。這個說起來容易做起來難,要知道動態,慣性,負載變化都在瞬息萬變,馬達那邊出了什么幺蛾子,控制器馬上就知道,而且要做出對應的處理措施,這并不是一件容易的事。 于是第二個問題就出來了,那就是響應問題。所謂的響應,就如人與人之間的對話,一問一答。馬達運行起來那是每分鐘幾千轉的問題,這就是所謂的高速響應。馬達的編碼器擔負起和主控板之間的對話。編碼器制造商按要求將編碼器演算成脈沖,馬達轉一圈,很可能編碼器就輸出了幾千個脈沖,這個脈沖以原始位置為起點,每一個脈沖代表一個位置。你也可以這樣理解,編碼器每圈輸出的脈沖越多,定位越準確,誤差越小。當然以上說的指示一個概念,實際的軟件算法,硬件制造工藝要求,那是相當的復雜的。不過那對與維修工程人員來說,用處不大,但需了解原理。 光說理論沒用,維修的時候,還會遇上各種編碼器,什么絕對編碼器,增量編碼器,通訊式編碼器,旋轉變壓器等等。所以有人說,工業設備的維修技術,一半是理論,一半是經驗。在現實維修中,很多事情是沒時間給你去慢慢推敲理論,客戶要你一看故障結果,就需要判斷出故障點。個人經驗,在日本美國產品中,習慣用編碼器作為反饋器件,代表如三菱,安川,松下等等。歐洲的一些頂級伺服制造商,非常習慣用旋變(解析器)作為反饋器件,比如倫茨,路斯特,科比等等。對于反饋器件的使用,不敢說誰更勝一籌。但穩定性來說,旋轉變壓器應該穩定一些。但旋變的a/d運算復雜,制作成本也較高,所以一般都只出現在高級的伺服控制器中。 伺服控制器維修,怎樣分析故障? 伺服器的維修,和變頻器最大的不同就是沒有馬達無法試機,而作為維修公司,你不可能備有所有型號的伺服馬達,試機是一個繞不開的坎。更讓人惱火的是,你不連接編碼器,編碼器的故障報警會掩蓋其他所有故障報警。我的做法是先詢問客戶,伺服器現場故障情況,比如現場根本沒有出現過編碼器相關的故障信息,維修時,你就根本不用考慮編碼器問題。報警過載過流,電壓低,無法定位,無法啟動這些故障,我一般直接找故障點,然后反向推理一到兩步,為什么會出現這個故障報警。 下面說幾個列子,來分析一下維修伺服器的思路。 1.一臺倫茨93es系列伺服器,客戶說速度不穩定,電流時大時小,然后出現過載,客戶還說編碼器已經換了,強調編碼器是好的。 伺服器能運行起來,那就證明輸出驅動,IGBT沒有問題的,電流不穩定,一般來說是電流取樣電路的故障。但倫茨有一個缺點,就是只使用了兩相電流傳感器,如果其中的一個傳感器有了故障,一般功率模塊也就報廢了。雖然納悶,也沒有深究,先拆下模塊,做霍爾動態檢測,波形,幅值完全正常。不放心,將驅動6個橋臂全部檢查,也正常。余下的就是主板的反饋輸入接口了。經過反復檢測,也正常。于是裝機,開環帶燈,正常,試電機也正常。一個上午過去了,可以說沒有找到故障,于是讓客戶拿走。 客戶回去不久就打電話,說故障依舊。事情蹊蹺,這下必須得去現場了。到了現場,讓客戶開機,空載正常,低速也正常,但電流也波動。經過仔細觀察,居然被我看出了問題,原來客戶修改了生產產品規格,由于位置的改變,工廠電工將增量編碼器改為了軟連接,且中點不同心了。低速的時候還是可以的,高速的時候造成抖動,使編碼器輸出信號出錯。 糾正了客戶使用方式,一切恢復正常。記住,伺服器是軟硬件和外部設備相連接起控的,當自己費了九牛二虎之力也沒找到故障時,就該考慮一下外部有沒有問題了。 2.一個客戶發了臺路斯特C系列伺服器過來維修,故障是使用時出現過載停機,每次故障前,馬達會出現震動和噪聲。停機一段時間又可以開機。 德國路斯特伺服器性能可靠,唯一一個缺點是容易掉用戶程序。能冷機開機,讓人很容易想到是不是散熱的問題。當接到用戶發過來的伺服器后,我打消了這個想法。一來這個伺服器較小,只有400w,根本沒有散熱風扇。二是詳細詢問后發現,出現故障的時間不定。如果伺服器散熱故障,一般時間是固定的,不如說使用二十分鐘一定報警。開機后發現,a/d轉換芯片的供電電阻已經燒焦,測量僅阻值變大而已,電壓小了,換新后,供電電壓恢復正常。但經過分析,這個故障點和過載報警根本扯不上什么關系。路斯特馬達一般采用旋變反饋,旋變是很不容易出現問題的。自己維修那么多,旋變從來沒壞過,檢查編碼器連線,居然發現了一條電纜是半開路的,心里一喜,以為找到了故障。因為有匹配的電機,那就試機吧。切換到手動狀態,閉合啟動,將轉速設定到2000轉,然后關門下班。第二天一早查看,電機轉速正常,馬達溫度也正常。于是拍下視頻發給客戶驗收,付款發貨。 回去沒有兩天,客戶就打來電話,說故障依舊,這下傻眼了,怎么可能呢?后來經過和客戶反復溝通,原來還是編碼器線故障。因為我查出故障這條編碼器線原來換過,我修復發回后,工廠技術人員懶得去拆那條編碼器線,結果故障還是那個故障。換線后,設備正常工作。對于遠方的客戶,我一般修復會拍視頻,型號,系列號,運行狀態,給客戶驗收,然后再收款發貨。但有的時候,測試正常和現場使用一定要溝通好。 3.有客戶拿了一臺提花機專用,叫answer(安速)伺服器過來維修,故障是沒有顯示。answer這個品牌,是松下伺服的血脈演化而來的,程序架構和應用都差不多。因為提花機已經國產且伺服用量較大,安速這個品牌就和提花機滋潤的活到了現在。 沒顯示肯定電源出了故障,伺服器為了節省空間,很多都采用集成式電源ic,其中又以top24x型號的芯片最多。top24xy的芯片腳位一樣,可以通用,不同的型號無非就是輸出功率不同而已。換掉top246y,電源正常,測電流檢測環路正常,讓用戶取走。上機,居然報警13,13是母線電壓過低,調換控制器工作正常??礃幼拥拇_還有故障,拿回來檢測母線取樣電路,發現母線檢測正常。百思不得其解,只得將硬件通路重新檢測一番。影響伺服的硬件工作條件的故障依序是:編碼器,母線檢測,溫度檢測,電流檢測,驅動電路。用排除法一一排除,最后鎖定在驅動輸出上。我的理由是:伺服輸出報警13,可能是輸出電流過大,電流過大電壓降低,由于伺服沒有旋轉起來,此時電壓檢測優先于電流檢測。目標清晰了以后,仔細查看,最后故障果然出現在驅動光耦上pc929上,換新,故障排除。 實踐告訴我,有的故障報警,是互相關聯的,邏輯上存在優先報警級別。有時自己看到的故障提示,并不是故障本身。伺服器維修,其實也沒那么復雜,真要遇上了復雜的故障,也大可不必驚慌,大不了帶馬達測試再維修。 作為維修人員來說,原理是必需要知道的,弄懂工作原理可以參考相關的技術書籍?,F場使用需要會一點點(應用工程師需要熟悉應用,這點和維修不同),我的經驗是反復看一個牌子的使用手冊,看懂了不敢說一通百通,但對同品牌的伺服控制器,本來就有很多相通的地方,完全可以靈活借鑒。故障優先級別需要在實踐中去總結,凡事往后推理三步,一切原形畢露!反饋器件類型很多,按說明書選擇即可。工業制造在不斷的升級,伺服控制器用得越來越普遍,對維修工程師來說,大多數的伺服其實是不需要匹配馬達測試,就能找到故障點的。 只要你明白了這些,哈哈,套用徐志摩先生話說就是:你不必訝異,更無須驚喜,在轉瞬間修好了一個伺服器…… |